来源:保定日报作者:时间:2025-12-20 09:16
□新畿辅-保定日报记者 刘向真 实习生 钮涵烨
12月16日,保定中联水泥有限公司的车间里,生料立磨轰鸣着平稳运转,机械维护技术员董宇岗专注地看着仪表盘上跳动的数字——每小时500多吨的台时产量,比改造前提升80多吨。他已扎根水泥行业16年,用精准的技术让曾经“连轴转都赶不上需求”的设备焕发新生。
2008年入职以来,董宇岗从普通机械维护技术人员成长为核心技术骨干,作为中共党员、助理工程师,他始终以高标准扎根生产一线,手握20余项实用新型专利,用坚守与创新诠释工匠精神。
生料立磨改造曾是困扰生产的难题,改造前台时产量420吨,24小时满负荷运行仍难以满足窑体用料需求。为攻克瓶颈,他蹲守车间半年,每天带着笔记本记录设备运行数据,反反复复计算,最终锁定喷口环角度和液压缸压力两大关键影响因素。
“喷环角度直接影响物料旋转流动效率,液压缸压力过高则既费电又易引发故障。”董宇岗精准判断问题后,立即牵头启动改造。更换喷环时,他反复调试角度,让物料流动更顺畅;改造液压缸时,面对原250毫米缸径导致12兆帕高压易引发管道漏油、设备损坏的问题,他果断将缸径加大至320毫米,通过增大截面积降低压力。
时间紧凑,他带领团队分成白班晚班连轴转,马不停蹄完成缸体更换,最终从压力12兆帕降至5兆帕,降幅达60%,不仅解决了故障隐患,更让设备易损件磨损大幅降低,维护保养时间显著缩短。
走到车间角落的空压机机组旁,董宇岗弓着腰,盯着测温仪上的数字看了几秒,又抬手敲了敲变频器的侧面,耳朵贴上去听了听运行声响。“以前这机子启动,老远就能听见‘嗡嗡’的巨响,站旁边说话得扯着嗓子,现在动静明显小多了。你看这参数屏,造气量从25立方/小时提到35立方/小时,电机功率原来是250千瓦,现在实际运行就120千瓦左右。”这组设备每季度仅电费就节省15.3万元,车间噪音也随之减小,实现效率与节能的双重突破。
16年来,董宇岗始终聚焦“高效节能”核心,牵头完成十余项关键设备改造:窑头AQC锅炉废气管道改造全年节电274.5万度,立磨循环风机改造年节电68.4万度,累计减少电机功率2600KW;从FU链式输送机改造为斜槽式输送机,到生料在线分析仪升级、砂岩给料机优化,每一项改造都直击生产痛点。
带领新工程师时,他常把“故障不是突然来的,要学会看前兆、做预判”挂在嘴边,在技术攻坚中始终保持严谨细致的态度,从根本上解决设备顽疾。“设备就像老朋友,你懂它、疼它,它就给你好好干活。”
如今,董宇岗的目光又聚焦在水泥磨提升产量的新课题上。车间里,他对着水泥磨的运行数据凝神思索,笔记本上密密麻麻记满参数与设想,在反复摸索中探寻突破方向。